以下是两个机器人电源模块维修案例:
发那科机器人电源模块上电不运行维修案例
故障现象:某发那科机器人电源模块上电后,机器人无法启动,电源模块指示灯不亮。
故障排查过程:
首先检查外部供电,用万用表测量电网输入电压,发现电压在正常范围内,且上级空气开关未跳闸。
接着检查电源模块输入端接线端子,发现有氧化迹象,导致接触不良。
然后拆开模块外壳,检查内部保险管,发现保险管玻璃壳发黑,已熔断。
维修方法:
用细砂纸打磨输入端接线端子表面的氧化层,重新紧固接线端子,确保三相平衡且电压在 380V±10% 范围内。
更换同规格的保险管,更换时注意保险管的电压和电流参数与原保险管一致。
维修后测试:模块装回原位后,先空载上电,观察指示灯状态,各指示灯按正常逻辑亮起。然后逐步加载测试,监测输出电压稳定,与额定值偏差不超过 5%,连续运行 2 小时后断电,检查模块内部元件温度,散热片温度不超过 60℃,机器人运行正常。
ABB 机器人电源模块输出电压不稳定维修案例
故障现象:某 ABB 搬运机器人在运行过程中,动作出现异常、抖动,经检查发现是电源模块输出电压不稳定。
故障排查过程:
首先用万用表测量接入电源模块的三相电压,电压在额定范围(380V±10%)内,说明外部供电正常。
然后断开电源模块输出端接线,单独测量模块空载输出电压,发现输出电压仍然异常。
接着拆解模块进行内部检测,观察到模块内的电容有鼓包现象。
最后用万用表测量功率管 PN 结的正向压降,发现部分功率管压降异常。
维修方法:
更换鼓包的电容,更换时注意先进行放电操作,用绝缘螺丝刀短接电容引脚释放电能后再进行更换,新电容的容量和耐压值与原电容一致。
更换压降异常的功率管,确保新功率管的参数与原功率管相同。
维修后测试:维修完成后,先空载启动机器人,观察电源模块指示灯状态和输出电压稳定性,持续运行 30 分钟后用红外测温仪检测模块表面温度,正常情况下不超过 60℃。随后加载 20% 额定负载继续测试,确认无异常后再恢复正常工作,机器人动作恢复正常。


